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  电弧炉炼钢的节电管理            【字体:
电弧炉炼钢的节电管理
作者:Mold Sou…    文章来源:Mold Sources    点击数:    更新时间:2008-5-18    

Management of Electricity Savings in Steel-making Electric Arc Furnace
(本文发表于《今日铸造》2006/2月号)

张启深

三明双轮化工机械有限公司   三明市  365001



摘要:本文通过对影响电炉炼钢单耗的主要因素进行分析后,重点从人的影响因素出发,加强对操作人员的管理与考核,同时融合工艺技术方面的改进和加强对设备的维护管理,以确保电弧炉熔炼过程的顺利进行,降低电能消耗,有效提高企业经济效益。



关键词:电炉炼钢,管理与考核,经济效益



1  前言



电弧炉炼钢是以电能为热源的炼钢方法,它是名副其实的“电老虎”。就一般机械行业而言,电弧炉耗电占企业用电的比例非常大。因此,如何在企业中降低电弧炉炼钢单耗,是企业降低生产成本、提高经济效益的重要环节。



2        影响电弧炉单耗的主要因素:

生产实践中影响电弧炉单耗的因素很多,但归纳起来主要有几个方面的因素:人的因素,设备因素,炉料因素和工艺技术因素等。其中人的因素包括操作工人和技术与管理人员。管理人员重视是重要因素,只有领导环节给予相当重视,才能保证电炉节电需用的财力、物力、人力的需求。设备因素方面包含电弧炉设备的改造与维护管理,设备条件的改善为操作人员减轻劳动条件,更有精力投入到冶炼操作的过程控制,及早完成各步骤操作,节省冶炼时间,降低电耗,设备运行稳定为电弧炉节能工作打下良好基础。

炉料因素影响电弧炉冶炼的各步操作时间,炉料能按比例搭配,成分符合技术工艺配料要求,可大大减少炉前冶炼时间,降低能源消耗,同时对钢水质量控制也有利。当然,工艺技术方面的改进可以提高冶炼技术,单渣法、NR快速炼钢法等技术的应用,大幅度减少冶炼操作时间,有效地节约能源。



3.公司在节约电能方面的实践

我们公司针对影响电炉单耗的几个影响因素,展开认真研究讨论,结合企业生产实际,相应地采取了几个方面措施,有效地降低了电能消耗。

3.  1电炉升降机构进行改造,加强设备维护管理

我公司从1998年起,先后对电弧炉升降机构的升降机、横臂和夹头等重要部位进行改造,微机控制自动“跳闸”次数实现每炉不超过3次。有力地保证了电弧燃烧的稳定和电极自动升降调节的平稳。

加强设备检查和维护,每周对电炉设备关键部位进行检查和维护,炉盖吹灰、润滑点加油和场地周围环境清理是每周必做的任务。电炉设备出现故障时及时组织人员抢修,尽量减少停炉时间,降低能源损耗。

3.  2炉料分类与管理

加强炉料检验管理,对一些渣钢 、渣铁、地条钢等成份不明的炉料进行分类处理,并取样分析化学成份,部分不符合要求的炉料实行退料,进场的炉料进行切割后整理,钢料、铁料、杂料分类堆放。以便配料人员磅料时能分清炉料,合理搭配使用,避免给冶炼操作带来困难,以节省操作时间。

3.  3工艺技术方面的改进

国内同行不少企业在单渣法冶炼方面有过尝试,无还原期NR法冶炼工艺的应用,对传统冶炼工艺提出了挑战。国外资料指出:长时间的扩散脱氧,不但影响生产效率,而且钢中的气体夹杂反会上升。

我国电弧炉炼钢目前采用的熔炼工艺,基本上是沿袭五十年代苏联的老三期(熔化、氧化、还原)工艺。这种工艺采用冗长的扩散脱氧制度,使还原期约占全部冶炼时间的三分之一。冶炼合金钢的还原期更长,不利于电能的节约,而且铺助材料、合金材料消耗也较大。

鉴于以上几个方面的考虑,我公司经过讨论研究之后,在缩短还原期方面进行了尝试,主要工艺技术思路是:在完成熔化期、氧化期的各项操作之后,采用强制沉淀脱氧并合金化,适当补充渣料,提升温度。熔池搅拌均匀后取样分析,调整成份,在化学成份、出钢温度符合技术要求后即可出钢。经过几年来的生产实践表明,采用此项炼钢操作技术,铸钢件的化学成份、机械性能完全符合技术要求,而且铸件废品率还呈逐年递减。因而,缩短还原期冶炼时间,可以节省大量电能,降低生产成本。

3.4加强电耗管理与考核

近几年来,由于国家能源供应紧张,尤其是电力能源的不足,已造成不少企业被限电停产。对于高耗能的电弧炉用电,引起了电力部门和用电企业的高度重视,企业内部先后制定和修改了电耗考核方案。            

我公司的电耗考核始于1992年,当时的考核方案过于保守,而且设备管理及工艺技术方面较薄弱,电耗考核没有取得令人满意的效果,吨钢水电单耗一直徘徊在850度左右,操作工人既拿不到节电奖励,扣罚时也很少,积极性不高。



    1998年,电炉设备技改后,修改了电耗考核方案,提高奖罚系数,加大考核力度,提高了工人操作的积极性,消除了电耗失控现象,吨钢水电耗由1995年的901度下降到2004年的751度,呈逐年下降趋势.

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